风里雨里
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头孢粉针剂1号车间是扬子江药业集团非最终灭菌的无菌制剂车间,年产量达到3000万瓶。在生产过程中,淋瓶机会出现倒瓶现象,严重影响正常生产运行,而且倒瓶会导致不合格品增多,产品得率下降。为了提高生产效率,减少倒瓶数,现有淋瓶机及其输送轨道需要改进升级。为此,头孢粉针剂QC小组提出了《降低淋瓶机倒瓶率》这一攻关课题,通过近8个月的努力付出,成功解决了淋瓶机的倒瓶问题。
在攻关前期,车间主任张少坤带领QC小组成员在生产现场观察淋瓶机的生产状态,从轧盖输送轨道到缓冲转盘,从分流轨道到淋瓶机,一步一步寻找倒瓶原因,最终确定了连接段高度存在落差、分流结构设计不合理、淋瓶机速度慢、同步带磨损4条主要原因。这4条倒瓶原因涉及淋瓶机各传动轨道,尤其是“淋瓶机速度慢”这一问题,影响因素众多,成了每个人心头一道迈不过去的坎。
张少坤满怀信心,鼓励大家:“世上无难事,只要肯攀登。有困难也是好事,困难会逼着人想办法,面对困难,要学会克服,克服困难后,前面将会是平坦大道。”
一番话激发了整个团队的斗志,设备主任陈巧根不怕困难、苦心钻研,提出“增加两条淋瓶机输送轨道,提高淋瓶机生产速度,同时去除缓冲转盘,直接采用输送链输送中间品”的方案。通过测量现场空间大小以及观察前后道工序设备,小组成员们一致认为此方案可以实施。团队成员开动大脑,踊跃提出改进建议,完善实施方案,最终决定在输送链轨道拐角处采用小转盘作为产品前行的动力,在淋瓶机前采用绞龙作为淋瓶机的输送动力,并在绞龙前增加倒瓶剔除装置,防止倒瓶进入绞龙出现炸瓶现象。
依据方案制造的设备完成后,头孢粉针剂QC小组对其进行了安装,调试过程中相继出现了淋瓶机炸瓶、倒瓶不剔除、压缩空气不足等问题,但大家不畏艰难,不计付出,奋战多日,精益求精,最终成功地解决了所有问题,技术攻关获得成功!
在2017年7月全国医药行业QC小组成果交流会上,头孢粉针剂QC小组凭借此课题获得了全国一等奖,对淋瓶机的改造措施也得到了业内专家和其他医药企业同仁的认可。
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